创历史最好水平!天然气分公司生产二氧化碳超19万吨!

www.chinaoilonline.com  2024-08-29 10:56:09
来源:大庆网

8月27日,在天然气分公司红压净化装置12米高的平台上,岗位员工正在调节胺液空冷器温度,配合主控室控制胺液循环量,有效提升装置二氧化碳回收率。
 
年初以来,天然气分公司知难不畏难,开足马力忙生产,截至目前,已生产二氧化碳19万余吨,相比去年总产量超了13%,创历史最好水平,年底有望突破30万吨。
 
数据亮眼,吹响上产“冲锋号”
 
该分公司副总工程师孙胜勇说:“此前,分公司二氧化碳年产量最高20万吨,‘超30万吨’是个崭新目标,超50%的增量对于我们来说有着很大考验。今年,我们将装置的核心目标由天然气净化转变为二氧化碳生产,积极探索最大产能上限,将生产任务分解到每套装置、每一天,日跟踪、周汇报、月分析,有针对性地开展装置优化工作,推动解决影响制约生产的瓶颈问题,‘斤两必争’,全力提高产量。”
 
作为油田CCUS产业链建设的主力军,该分公司像抓油气业务一样抓新能源业务,统筹部署,细化措施,全力提高二氧化碳捕集、液化能力,为油田注入驱油、非常规油气勘探开发备足“原料”。
 
他们“建立健全三级沟通机制”“开展脱碳装置规律考核”“推行安全隐患‘吹哨人’奖励机制”,从上下游沟通协调、到生产运行、再到安全管理,一项项措施、经验方法在分公司落实落地。
 
该分公司设备技术部副主任张希彬介绍:“今年,徐深9净化装置负荷率持续保持在99%以上,红压净化装置外供气含碳量低至0.2%,乙烯二氧化碳液化装置液化率提高2%,分公司二氧化碳产量仅半年就超出了去年总量。一个个亮眼的数据,为油田注入任务完成打了针‘强心剂’。”
 
智能创新,打造上产新优势
 
8月23日1时32分,徐深天然气9净化厂主控室内电脑显示“吸收塔填料层压差升高至6KPa”,屏幕上消泡剂自动加注阀闪烁启动,20秒后自动关闭显示由“绿色”变为“红色”,但压差下降不明显,5分钟后自动重复此项操作,压差恢复到正常值。
 
副操作李英文说:“再生塔发泡是我们脱碳装置最为常见的故障,以往都需要到现场操作,开阀、加注、关阀……一次操作下来得20多分钟,多的时候一天要进行七八次。现在好了,装置实现了智能化自动处理,不仅降低了劳动强度,处理上也更迅速、更精准!”
 
智能化升级是稳产上产的必由之路。为最大限度提高产量效益、保障注入,分公司创新实践,将长输管道智能化建设经验植入脱碳生产装置,集分公司合力,历时1年,成功打造了徐深9天然气净化厂智能化1.0版本,实现了净化装置智能化从“0”到“1”的突破,为高效生产注入了新活力。
 
油气加工十大队大队长刘博介绍:“目前,徐深9天然气净化厂原料气调配、胺液流量调控等6项核心功能均实现智能控制,员工操作频次减少90%,装置运行可靠性、运行精度提升10%。今年,已捕集二氧化碳11.4万吨,超计划9.38%,同比增长28.69%,减少的二氧化碳排放相当于90余万棵树种20年的碳汇量。”
 
精细管理,“老装置”焕发新活力
 
分公司乙烯二氧化碳液化装置主要回收大庆石化公司二氧化碳尾气,受上游供气和下游需求影响,生产运行存在很大的不确定性。为此,乙烯二氧化碳液化班经常调整生产,从协调上游气量供给,到设备启运、装置参数调整,再到统筹拉运,时刻确保下游气量需求。
 
油气加工二大队副大队长顾宝龙介绍,由于该装置回收二氧化碳尾气经过液化后用于油田注入,建设初期定位为短期运行,91%的设备均为利旧。因此,分公司与大队定期对装置大排查,逐步解决了氨压机远传仪表跳变、二氧化碳管线冻胀等问题,解决了老设备的“顽疾”,确保了装置安全平稳运行。今年,装置运行质效不断提升,目前已累计液化二氧化碳6万余吨,月均产量超去年总量。
 
秋季到来,又到了二氧化碳攻坚上产的关键期。目前,天然气分公司各系统同向发力,向着“年生产二氧化碳超30万吨”的新目标全力冲刺。